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机械网--探讨三聚氰胺称重控制器称重偏差原因及采用

发布时间:2021-11-18 14:22:43 阅读: 来源:足浴盆厂家

前言中原大化团体3聚氰胺装置是引进美国联合信号技术,由意大利欧洲技术工程公司设计开发,采取高压法的生产工艺。其称重包装系统的称重控制系统称重偏差较大,给系统带来了1定影响。本文就称重偏差缘由作1下探讨及实行软件修正称重偏差方案。原称重控制器的称重进程:在料仓存在料位的情况下,3聚氰胺通过电机驱动大小螺杆输送经过称底门至称体,称重传感器将重量信号传送至称重控制器。称重传感器根据重量设定值和称重传感器的丈量信号分别启动、关停大小螺杆驱动电机,到达设定值关闭称底门,完成1次称重进程。通过螺旋底门开关给PLC称重完成信号,然后由PLC完成称底门下料,抽真空,缝包传送。1.存在问题及其缘由首先粗细下料驱动电机采取电气接触器控制,以固定转速驱动,没法适应物料的变化(如料位的高低、存在时间、物料温度压力的变化等)特别是细下料驱动电机转速过快给称重系统带来了严重影响。其次下料螺杆后的下料挡板动作快慢1样影响称重系统的精确称量。下料螺杆后的下料挡板动作过慢由于挂料、下料过量等情况造成称重偏差较大。挡板动作过快可以克服挂料影响,但是下料进程中的冲击力势必影响称重传感器的正确丈量。最后由于称体及其侧壁挂料等因素,也会给称重带来随机误差。由于影响称重系统的因素是带有随机性和偶然性,单纯的硬件调解没法满足要求。2.改造方案经过技术论证原称重包装系统包括PLC控制系统和专用称重控制器构成。PLC控制系统工作正常,没必要调解。经过市场调研考察采取了西安磁林电气公司的带软件修正称重偏差的MF2001NT无线数传智能称重控制器,取代原称重控制器的方案。此种智能称重控制用具有改进称重算法,称重软件具有智能修正算法,即根据前次称重结果,自动修正预下料量,使得称重结果更加接近设定值。同时加接细下料电机变频调速系统,消除细下料螺杆转速过大带来的干扰,到达下料安稳、准确。同时,在异型包装时(如1吨量包装),可按40袋次完成,并且记忆每袋次实际重量值使累计偏差得以补偿。3.智能称重控制器工作流程首先按称重控制器启动按键,此称重控制器开始启动包装,称底门关闭检测当前重量小于5千克,启动粗细下料电机打开下料挡板开始下料,到达预设关闭粗下料重量值,关闭粗下料电机。到达预设定重量值25Kg,关闭细下料电机及下料挡板,此时称重传感器检测当前重量值是否是符合要求,符合要求则给PLC称重完成信号。否则发出称重偏差报警信号,称重控制器暂停工作,等待用户手动干预。具体流程见下图:4.其它技改措施(1)由于螺旋输送进程中,小螺杆驱动电机转速过快、下料挡板关闭速度较慢,这就给称重进程带来随机偏差,此种偏差较大且随机性较大称重控制器软件不容易修正。给系统称重精度带来了1定影响。鉴于以上情况采取降落小螺杆驱动电机转速,加快下料挡板关闭速度加以解决。具体方案是在不影响包装速度的情况下尽量降落驱动电机转速由原来的600转左右调解至280转左右,调解下料挡板实行器的阻尼值最小保证最小时间内关闭。(2)为保证包装数据的实时性,包装量宅基地违建的认定标准,合格率等参数采取无线传输,让公司领导及销售人员及时了解信息,提高了办事效率。(3)为克服称重完成时,关底门进程大螺杆落料对系统的影响。我们由原来的螺杆下料底门单电磁阀控制改成双电磁阀分别控制大小螺杆侧底门控制且大小螺杆增加隔板加以隔离。有效地克服了关门进程中大螺杆落料对称重系统的影响。具体见下图。(4)实行权限管理避免人为缘由使不合格产品流入市场系统采取3级管理权限,可实现对每袋超轻、超重的称量进行报警、记录,并在中控室授权或确认自动放料后,现场才可进行处理包装,完全杜绝人为缘由使不合格产品流入市场。 5.改造进程中的信号连接经过技术论证PLC控制部分正常可不作改动,所触及的信号变动保证PLC控制器正常工作村镇强拆农民老房屋怎么办。具体以下:(1)相380V电源 20A 进入称重控制实行器(2)零线“N” 进入称重控制实行器(3)接地保护线“PE” 进入称重控制实行器(4)粗下料电机3相线 到粗下料电机(5)细下料电机3相线 到细下料电机(6)称重传感器信号线 到智能称重控制器(7)枰重信号 到智能称重控制器(8)枰重完成信号 给PLC控制器(9)枰重进料阀开关信号 给PLC控制器6.智能称重控制用具有丰富的自诊断功能智能称重控制器通过LED显示各种毛病代码,可方便地查找、排除故障。具体格式为:资讯分类行业动态帮助文档展会专题报道5金人物商家文章